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損耗減少64%、產(chǎn)品合格率提升15%,這家工廠如何做到的!
來源: | 作者:文武咨詢專家組 | 發(fā)布時間: 2020-03-31 | 1822 次瀏覽 | 分享到:

廣東SNZZ公司(以下簡稱SNZZ”)成立于2007年,是一家專注于全屋定制及其配套家具的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務于一體的生產(chǎn)運營服務商企業(yè)。隨著業(yè)務的發(fā)展,企業(yè)越做越大,人數(shù)越來越多,同時車間各項成本也逐步增加,再加上產(chǎn)品合格率問題遲遲得不到提升,使得工廠的生產(chǎn)運作效率低下,管理者也越來越累。

就上述問題SNZZ找到了我們—文武咨詢專家團隊,通過項目改進方式,幫助他們改善當前最緊迫的問題

項目效果:2019年12月16日到2020年1月5日,短短二十天的時間,SNZZ攻關前上半月損耗費用從原來的3720減少下半月1325元,減少幅度為64%,一次試裝合格率(生產(chǎn)過程損壞問題原來的82%提升到97%,增加15%。

文武咨詢團隊是如何幫助SNZZ團隊做到的呢?

在入駐SNZZ工廠經(jīng)過詳細的調(diào)研和前期基礎體系搭建后,文武咨詢老師輔導SNZZ公司成立品質(zhì)提升攻關項目”,多次深入工廠一線車間實地調(diào)研,了解存在的問題。經(jīng)過多次分析,項目組發(fā)現(xiàn)SNZZ工廠損耗居高不下的主要原因在于企業(yè)爆發(fā)式增長,企業(yè)生產(chǎn)管理流程沒有跟上,生產(chǎn)現(xiàn)場轉(zhuǎn)運過程不規(guī)范,其中工藝問題占36%,過程損壞占31%,其他原因占比33%。

|SNZZ2019年10月1日至12月7日板件報廢原因占比分析

結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研情況,文武咨詢項目老師SNZZ公司管理層溝通后,得出車間現(xiàn)場管理中存在以下問題:

1、 生產(chǎn)物料存在滾筒線間距較小,平行度不平整等問題。

2、 生產(chǎn)人員品質(zhì)意識薄,管理人員重視交期等問題。

3、 生產(chǎn)過程物料在轉(zhuǎn)運、存放不規(guī)范,工作臺面雜物較多等問題。

 

|項目啟動會

針對SNZZ工廠存在的問題,文武咨詢項目老師制定以下六點整改措施:

1. 成立品質(zhì)提升攻關項目組,由生產(chǎn)總經(jīng)理任總指揮;生產(chǎn)經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理任組長;質(zhì)檢員、車間主管、組長任組員;生產(chǎn)、采購、倉庫等部門協(xié)助執(zhí)行。

2. 編寫《質(zhì)量提升攻關方案》,召開動員會,并利用早會時間對員工進行宣導。

3. 編寫《質(zhì)量提升攻關檢查表》,由質(zhì)檢員、生產(chǎn)主管每天對車間進行檢查,督導審查。

4. 對車間滾筒線擺放統(tǒng)一調(diào)整,調(diào)直、間隙調(diào)整,避免產(chǎn)品掉落。

5. 設立不良品區(qū),每天由品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理對不良品進行會診。

6. 制定板件損壞所造成損失的金額換算方式。

|員工動員會

從改善攻關開始到結(jié)束歷時20天,時間雖然不長,但效果是顯著的。在經(jīng)過三個階段的改善攻關,項目改善成果達到了SNZZ高層的預期目標,改善效果顯著。過程損壞不良率由原來的18%,下降到3%;攻關前一次試裝合格率生產(chǎn)過程損壞問題82%,攻關后一次試裝性合格率提升到97%;攻關前11月份統(tǒng)計損耗費用6000元,攻關后按最后一周的數(shù)據(jù)損費用計算,月?lián)p耗費用不到1000元,每個月為公司節(jié)約5000多元;攻關前半月板件損耗費用為3720元,攻關后半月板件損耗費用為1325元,減少費用2395元。

 

|攻關執(zhí)行后車間損耗費用(去掉了對比)

 

|攻關前后產(chǎn)品一次檢驗合格率生產(chǎn)過程損壞問題對比 

 

項目期間,文武咨詢項目老師得到了企業(yè)方團隊全力配合和積極支持。項目進駐初期推行后臺升級SNZZ團隊的積極執(zhí)行起到關鍵作用,正因為有大家的共同努力,項目才能取得預期成果,感謝SNZZ公司管理團隊對項目的支持。